该项目原有装置使用国内典型的多环路浓酸水解工艺,为多套小型多环路装置并联使用满足最大约22万吨/年单体水解能力,原有系统一次水解效率较低,使用碱洗工艺中和产物,无水解物精制工序,副产HCl除油设备效果不理想,影响后续环体质量和氯甲烷装置运行稳定性。
ACMI团队经评估后,与业主共同:
* 在原有建筑框架空间内,新建1套24t/h的两回路计量水解装置,流程大幅简化;
* 引入了更高效简单的HCl精制工序,并进而优化HCl精制及氯甲烷合成工艺;
* 增加了水解物相分离和精制工序,并进而优化环线分离和环体分离的工艺效果;
* 显著降低了洗涤的负荷,取消碱洗;
* 通过对水解物正确的预处理,极大降低裂解环节的催化剂消耗,显著提高D4和D5的产品质量,使之满足医疗、电子等高端下游开发的需要。
新装置占地面积为原有设备空间的约1/3,改造后设备效率显著提高,纯硅氧烷总氯含量降低至5ppm以下,烷烃及水等杂质含量降低至20ppm以下,附属环线分离效率达到95%以上,中间体质量接近了跨国公司水平,满足高端下游市场的原料要求。同时氯甲烷合成效率有明显提高。
ACMI团队为该项目提供了工艺包、基础设计和详细设计审核、人员培训等服务。该项目硬件设备投资约3000万元。